辽宁省绥中山海同湾二期工程22~26#楼建筑面积182 000 m2,剪力墙结构,地下2 层、地上34 层,总高度为98 m。建筑平面设计不规则呈Y形,外形存在一定角度,并有较多窗井墙,墙体转角也非常多,其造型效果见图1。
图1 山海同湾二期外形平面
针对在墙板钢筋插筋完成后止水钢板焊接操作难、接缝处质量得不到保证、转角处垂直焊缝受振动易产生裂缝等隐患,我们从工厂化、定型化加工生产中得到启示,能否也将止水钢板施工的大部分工序在地面上完成,形成定型化生产。
通过CAD软件预先将止水钢板按一定长度划分好区段,将每个转角都由整板弯折而成,避免在转角处焊接,将所有焊接点都设置在平直处,并且尽可能减少基坑内的焊接作业。加工好的止水钢板按图纸尺寸加长2 cm,以便搭接,以保证防水效果。我们经过精心组织与准备,最终成功完成了止水钢板整体定型快捷施工方法。
1)根据图纸计算所需止水钢板的数量。
2)根据原设计图纸中转角位置尺寸,运用CAD软件将止水钢板二次设计并分段编号。为便于施工,每段整体钢板长度控制在8~12 m。转角以外预留出一定长度用来连接另一块止水钢板(图2)。
图2 分段编号示意
3)从市场购买成品钢板,每块长4 m,用切板机切成工程所需的止水钢板尺寸大小,两边折边采用折弯机,由专业厂家折成所需角度。
4)将止水钢板焊接成一定长度的整体,一般为8~12 m,并编号。焊接采用双面对焊。
5)根据二次设计好的止水钢板图纸尺寸精确定出转角位置,采用整板进行弯折。弯折方法:阳角部分用直角尺画线,上、下2 个折边部分用角磨机切开,阴角部位上、下折边各切除45°角,折弯后正好对称。把切好的材料用氧乙炔烤热折弯。在阳角部分,折弯后将出现缺口,用阴角切除下来的钢板进行补缺,必须保证折弯部分上、下折边完整,焊接完成后打磨平整并涂刷防锈漆(图3、图4)。
图3 阳角修补后效果
图4 阴角修补后效果
6)在弯折过程中,为增加弯折处钢板的稳定性,防止钢板由于韧性而变形,保证加工尺寸的准确性,可采用2 根钢筋焊接两端进行加固。
7)所有止水钢板整体定型加工好后,待基础底板钢筋绑扎好后,按图纸编号采用塔吊吊运至相应位置进行组装。
8)根据标高控制线和轴线调整好止水钢板位置,每间隔2 m采用φ16~φ20 mm的钢筋将止水钢板焊接固定在底板附加钢筋上,相邻段的止水钢板相交处采用双面满焊连接,焊接位置均设置在直线段,搭接长度为2 cm(图5、图6)。
图5 止水带安装过程效果
图6 止水带安装完成效果
9)止水钢板安装完成后,由专职质检员进行检查验收,验收合格后方可进行下一道工序施工。
1)采用此方法施工,不但有效地保证止水钢板的防水质量,大大减少了该施工工序的质量通病的发生,同时加快了施工进度,节省人工消耗,降低了工程成本。
2)文明施工方面,由于所需材料简单,施工条件要求不高,光污染少,文明施工、环境保护可控制性强。
1)采用此方法,经测算,每栋高层止水钢板拼装,每天施工人数平均为3 人,施工工期为2.5 d,比采用原方法,每天施工人数平均为4~5 人,施工工期6 d,提高工效50%以上,单栋楼节省人工16~22 工。
2)采用此方法施工,不但有效地保证了防水质量,同时也加快了施工进度,因而节省了人工消耗,降低了工程成本。
经过实践,随着施工工艺的不断改进,异形结构地下室导墙钢板止水带施工技术已经成熟,该施工技术改变了传统施工工艺:改变先插筋后安装止水带为先安装止水带再插筋的工艺流程,改变施工作业面现场焊接为工厂内焊接,实现了地下室导墙钢板止水带工厂化施工。
异形结构地下室导墙钢板止水带安装的优点有:
1)转角处无焊接,保证了转角处的防水质量。多数竖向焊缝转变为平面焊缝,保证焊缝质量。
2)先于墙、柱插筋前施工,施工操作方便,提高工效。
3)对导墙等下道工序无任何影响,避免交叉施工,加快进度。
4)施工条件及工艺简单,标高、稳定性易于操作控制。
5)大部分的止水钢板接头都是在加工棚内完成,改变了原有的施工操作环境,施工环境好,便于控制焊接检查,能有效保证接头的焊缝质量。
6)由于大部分接头事先都已焊接完毕,由原来4 m施工段转变为8~12 m的施工段,大大节约了止水钢板安装的施工时间。
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Installation of Steel Plate Water Stop in Guide Wall of Abnormally Structured Basement